杨建民1,桂夏辉2,杨自立2,张锐2,尚艳峰1(天海运营一厂选煤厂, 山西 临汾 041000 中国矿业大学, 江苏 徐州 221116)
摘要:针对天海运营一厂选煤厂跳汰机生产工艺不完善、智能控制分选效率低和浮选效率低和尾煤压滤效率低的问题,对制约选煤厂生产效率和经济效益提高的主要环节进行了综合分析,并对入洗原煤运输系统、跳汰分选系统、浮选-浓缩-压滤系统进行了技术改造,使生产效率大幅度提高,产品质量明显改善,取得了显著的经济效益。
关键词:选煤厂;技术改造;煤泥水处理;数控跳汰机;效果
中国分类号:TD94 文献标识码:B
1概述
天海运营一厂选煤厂是一座设计入选能力为1.8Mt/a的中心型选煤厂,始建2009年,入洗原煤为1/3焦煤。采用跳汰分选-煤泥浮选的联合流程,该厂主洗原煤中等可洗,主要产品为灰分在8%~11%的炼焦煤,硫分小于1%。但是,随着入洗量逐渐增加和原煤质量下降,跳汰跑粗,浮选尾煤灰分不高,尾煤压滤困难问题逐渐突出,系统不堪重负,严重影响制约着选煤厂生产的发展。
针对这种情况,为适应形势变化,合理开发和利用宝贵的焦肥煤资源,该选煤厂从2016年对跳汰分选系统和煤泥浮选系统两大系统进行了大规模技术改造,改造后选煤厂生产效率大幅提升,经济效益显著增强,增加了企业的市场竞争活力,为该厂未来发展打下坚实的基础。
2原料煤性质分析
天海运营一厂选煤厂入选原煤来自蒲县潞安煤矿。入选原煤资料见表1和表2所示。
通过对选煤厂入洗原煤资料的综合分析可知:入洗原料煤灰分为30.57%,属于中灰分煤。从粒度组成来看,0.5-100mm各粒度级分布较为均匀,各粒度级灰分分布呈现递减趋势;原生煤泥(-0.5mm)含量为19.56%,灰分为30.50%,煤泥含量相对较高。分选时,+50mm由于含矸量较大,直接筛分作为产品出售。
从密度组成来看:入洗原煤的主导密度级为<1.50 Kg/L和+1.8 Kg/L密度级,中间密度级产率不高,原煤相对易选;<1.50 Kg/L密度级产率为55.00%,灰分为9.65%,<1.40 Kg/L密度级产率为39.30%,灰分仅为7.51%,表明低密度物基元灰分较低,预计可生产出低灰精煤的可能。+1.80Kg/L含量为37.00%,灰分为66.41%。±0.1Kg/L含量表明,当分选切割密度为1.5Kg/L时,扣除高密度(+2.0 Kg/L)后分选密度±0.1含量为28.89%,属中等易选煤。
2原分选过程存在问题
天海运营一厂选煤厂系统生产时,主要存在以下问题:
(1)跳汰机入料不能充分润湿,容易产生干煤浮团,不利于分选;随着细粒煤含量的增加,跳汰机分选效率逐渐降低,使生产无法连续进行。
(2)跳汰机分选工艺不完善、分选效果差。原有工艺分选精度低,造成大量的精煤损失在中煤和矸石中。据生产数据统计,一段分选过程0-2mm粒级矸石选出率仅为30%左右,2-16mm、16-25mm和25-50mm矸石含煤率分别为1%、10%和15%左右;二段分选过程中煤含精率0-2mm、2-25mm和25-50mm矸石含煤率分别为15%、3.50%和18%;三段分选过程0-50mm单一产品含精煤率为11%;精煤含矸率较高,一般含量在2.6%。
(3)智能控制分选效率低,不利于生产管理。跳汰三代机型自动化程度较低,总风分配不均匀,需要增加作业人员,设备故障率高,生产效率低等问题突出,已不再适应现代的高效生产;浓缩机煤泥存储量无法显示,工人劳动强度大,效率低,给后续作业带来较大困难。
(4)浮选效率低和尾煤压滤效率低。浮选尾煤灰分在55%左右,里面还含有大量的精煤;分选后,压滤机110min循环一次,效率很低,处理煤泥含量增加后,压滤过程造成大量的能量消耗,严重制约着选煤厂处理量。
3 技术改造内容
经过详细分析,多方调研与论证,天海运营一厂选煤厂决定进行如下技术改造内容:
3.1 入洗原煤运输系统的技术改造
(1)降低入洗原煤粒度。考虑到入洗原煤粒度为0-50mm,入洗粒度范围较宽,为了减少粒度对跳汰分选机分选结果的影响,将入洗原煤粒度上限由50mm降到30mm,同时将50mm原煤筛板更换为30mm,用于控制入洗原煤粒度,解决了粒度对分选效果的影响。
(2)开发和使用混合布料机。在跳汰机入料端布置混合布料机。如图1所示。混合布料装置搅拌结构呈叶轮间断螺旋分布,由电机带动旋转、从而对入洗原煤和水介质搅拌,保证了原料煤完全润湿,提高了分选效果。该装置拆卸灵活,安装方便,效率高,大大减少了干煤浮团的发生,保证了产品质量。
3.2 跳汰分选系统的技术改造
针对跳汰分选机自动控制效率低、分选效果差的问题,经过技术论证,从以下两个方面进行技术改造。
(1)提高智能控制效率,提高自动化控制水平。将跳汰三代机型更换为杨氏跳汰五代机型,并在跳汰机控制界面增加总风量调整触扭和一段、二段、三段总风分配触扭,实现对总风量和分配风量的自动控制,减少了操作人员,减轻了工人劳动强度,实现了高效管理;优化跳汰机控制界面,使得界面更加简单明了,易于操作;对二段和三段浮标位置进行调整和几何修订,实现真正的二段和三段分选。
(2)自主开发和利用不锈钢复合式永久床层。不锈钢复合式永久床层分为上下两层,上层由一层不锈钢筛条组成,下层为不锈钢组成的冲孔筛,上下两层间距为100mm,在跳汰分选过程中构成虚拟床层,从而减薄静态床层高度,生产实践证明,技术改造前后,分选静态床层厚度由450~650mm减薄至300~400mm,大大的提高分选效果和分选效率。
(3)安装转载小皮带。考虑到技术改造前跳汰机三段分选出的单一产品含精煤率为11%,含量较高,在跳汰机三段排料端增加一条转载皮带,将排料重新返回跳汰机入料端,回洗,减少了精煤损失率,增加了企业的经济效益。
3.3 浮选-浓缩-压滤系统的技术改造
浮选系统、浓缩系统和压滤系统主要是处理煤泥,技术改造时,将三个系统联合,整体考虑技术改造,主要的技术改造如下:
(1)浮选过程技术改造主要在于加入不同的浮选药剂和调整剂等。①浮选循环水介质,加入脱水剂,保证净水洗煤;②浮选水介质中加入电解质,保证水体的电解质在4.5mms以上;③浮选水介质中加入调整剂,保证浮选时矿浆的pH值在6.5-8.5之间;④在浮选药剂中加入一定量的C4-C8烃类油和丁4醇类油,适当减小泡沫粘度;⑤浮选药剂中配入一定量的消泡剂,适当增加泡沫产品泡沫破破裂速度;⑥加入絮凝降解剂,降解絮凝剂残留物,降低水体粘度,增加水体电离度
(2)浓缩机技术改造。由于浓缩机煤泥存储量无法显示,增加了工人人数和劳动强度,技术改造时,在浓缩机安装了驱动电流表控制台,通过仪表显示浓缩机煤泥存储量,提高了选煤厂自动化控制水平。
(3)尾煤压滤技术改造。技术改造前,压滤机一次循环需要110min,严重制约选煤厂的处理量,技术改造主要从以下3个方面入手。①压滤过程中,加入PAM和阳离子絮凝剂,加速尾煤脱水过程;②采用机械密封式压滤泵,密封可靠,使用寿命长,摩擦功率消耗减少,适用范围广。③在浓缩池底尾煤入料口加设口径为20mm的清水,对已经沉降的煤泥进行稀释,并保证清水的有压供给。
4技术改造效果
经过全面的系统改造,天海运营一厂选煤厂无论是生产能力还是产品质量均有显著的提高。技术改造前后主要技术经济指标对比如表3所示。
注:(30mm)表示为技术改造后原煤粒度上限
(1)通过跳汰分选系统改造,精煤产品含矸率由技术改造前的2.6%降低到0.6%,降幅高达77%;矸石和中煤中含精率大幅度降低,尤其对于+2mm粒煤和块煤,矸石和中煤中几乎不含有精煤;对于0-2mm的一段分选矸石选出率提高了55%,二段中煤精率降低了11.5%;
(2)煤泥筛对0-2mm筛分效果,灰分由14.5%~18.5%降到10.5%~12.5%范围,灰分降幅达到进三分之一;
(3)浮选效率和尾煤压滤效率大幅度的提高,尾煤灰分由技术改造前的平均55%提高到75%,使得尾煤中几乎不含有精煤;尾煤压滤实践由110min缩短至25min,大大的提高了选煤厂分选效率,彻底解决了由于压滤时间而限制选煤厂处理量的问题。